壓縮空氣系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及解決方案
作者:匿名 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布:2016年9月7日 修改:2016年9月7日 所屬分類:解決方案 訪問統(tǒng)計:3250
近來車間反映壓縮空氣供應不足,供氣壓力低,頻繁出現(xiàn)供氣低壓報警。
問題原因:一方面是隨著生產量和用氣設備的增加,用氣需求增加了;另一方面則是壓縮空氣在現(xiàn)場使用方面存在各種各樣的浪費,導致泄漏量大而供氣不足。
解決方案:
1、PE將會對現(xiàn)有空壓機、冷干機、壓縮空氣管道及相應的配電設施提出增容和改造方案,以滿足不斷增加的用氣需求。
2、加強壓縮空氣的使用管理,做好JN降耗工作,減少各種各樣的用氣浪費,以在目前的供氣能力下保證Z大量設備的正常用氣。
經調查壓縮空氣的使用現(xiàn)狀,主要存在以下三種浪費情況:
1、用氣設備沒有減壓和節(jié)流裝置:現(xiàn)很多設備雖然裝有減壓閥,但沒有正常調節(jié)使用,供氣總系統(tǒng)壓力多高,則輸出工作壓力就多高,實際工作壓力平均比正常工 作壓力高出0.2-0.3Mpa,耗氣量增加約10-20%。另外一些吹氣和設備直接接在管路上,沒有節(jié)流裝置控制,耗氣量增加約10-50%。
2、部分氣路元件及管道連接部位存在故障和連接不良而漏氣。
3、設備停機和檢修時,沒有及時關閉氣源。
各車間用氣的具體情況如下:
1、噴涂車間
A、調漆房內的2臺氣動隔膜泵,其調壓閥壓力表指示標準為0.35MPa,一臺實際運行壓力為0.5Mpa;另一臺實際運行壓力為0.6MPa,且發(fā)現(xiàn)其相對前一臺有很大的漏氣聲,檢查發(fā)現(xiàn)其減壓閥漏氣較嚴重。
B、噴涂線設備上的使用壓縮空氣的回路上均裝有減壓閥,但實際上均未進行調壓控制。
C、噴涂線上使用的吹氣無調壓和節(jié)流裝置,直接對產品進行吹氣,吹氣距離約40-50CM。
2、移印車間
A、5臺近期新增加的印字機均裝有的調壓閥,工作壓力0.4MPa,吹墨噴嘴前裝有節(jié)流閥進行調節(jié),吹墨氣流小。但氣動回路無控制閥門開關,在不生產時不能關斷氣源,存在浪費。
B、8臺舊的印字機均沒有的調壓閥,工作壓力為壓縮空氣系統(tǒng)管道終端壓力0.65-0.7MPa左右,吹墨噴嘴前無節(jié)流閥進行調節(jié),由氣動回路上控制球閥 開關控制,操作人員控制無標準,吹墨氣流有大有小,但明顯都比新機要大許多。另氣動回路上雖控制球閥開關控制,但在不生產時仍有不能關斷氣源現(xiàn)象,存在浪 費。
3、注塑車間
A、注塑機編號XXX:X臺機均裝有減壓閥,但實際無調節(jié)控制,標識工作壓力0.45-0.55MPa,實際0.65MPa。配套的XXX機則無減壓閥。
B、注塑機編號XXX:XXX兩臺機有用壓縮空氣,且氣流聲較大,而XXX則無用氣。
C、注塑機編號XXX:XXX機的加料機的減壓閥已取掉,氣管直接連接。XXX有減壓閥,無調節(jié)控制。
D、注塑機編號XXX:XXX附屬加料機的減壓閥已脫開,氣管直接連接。XXX加料機有減壓閥,無調節(jié)控制,工作壓力0.7MPa。
E、注塑機編號XXX:有減壓閥,無調節(jié)控制,標識0.54MPa,實際工作壓力0.7MPa。
F、注塑機編號XXX:加料機有減壓閥,無調節(jié)控制。
G、注塑機編號XXX:有減壓閥,無調節(jié)控制。
H、線上使用的吹氣無調壓和節(jié)流裝置,直接使用吹氣
I、一些氣管連接頭處漏氣,經處理后仍然有泄漏。
4、新公司
A、XX生產線:管路裝有總的減壓閥,標識工作壓力為0.5MPa,實際0.7MPa,減壓閥無起到減壓控制作用。
B、XX生產線:氣動螺絲刀雖有減壓閥,但實際無標識和調節(jié),工作壓力為0.7MPa。
C、XX生產線:噴碼機有減壓閥,但實際無調節(jié),工作壓力為0.7MPa。2臺超聲波焊接機均有減壓閥,實際工作壓力一臺0.5MPa,一臺0.7MPa。
D、其他氣動設備多裝有減壓閥,生產中不便觀察。
5、舊公司:所使用氣動設備基本裝有減壓閥,但生產中不便觀察其標識和實際使用壓力情況。
則壓縮空氣使用浪費控制措施如下:
1、車間設備人員應加強檢查和管理,恢復各減壓閥調節(jié)作用,使設備用氣的工作壓力控制在正常范圍,減少因工作壓力高而增加的耗氣量。
2、移印車間的舊印字機建議增加節(jié)流裝置控制吹氣量,新增機臺安裝控制閥門。
3、建議各車間使用的吹氣增加節(jié)流裝置,控制吹氣量。
4、加強JN降耗意識的宣傳,做到人走機停關開關(水電氣)。
5、PE部定期對各車間的用氣情況進行巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時與車間溝通解決。
注:
1、一般氣動元件的正常工作壓力范圍在0.2-0.5Mpa,在完成相同動作時,工作壓力越高,則耗氣量越大,而系統(tǒng)要滿足多種設備用氣,其壓力主管道內供氣壓力一般遠高于此,為JN降耗設計規(guī)范一般均會采用減壓閥減壓和節(jié)流措施。
2、原壓縮空氣系統(tǒng)供氣壓力并不高,如在注塑車間內的壓力報警設置為0.4Mpa。后因噴涂車間用氣壓力要求高,為保障其正常工作,故整個系統(tǒng)的供氣壓力 由原來的0.55Mpa提高到了0.7Mpa。則很多設備因減壓閥沒有正常使用和無節(jié)流裝置,其工作壓力也提高了0.2Mpa,在不知不覺中增加了耗氣 量。
